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【污水处理工艺】炼油废水生化污泥絮凝处理试验

【污水处理工艺】炼油废水生化污泥絮凝处理试验

摘要:针对炼油废水生化污泥舍水率高、脱水困难等问题,进行了污泥絮凝处理试验研究.试验结果表明:阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)是炼油废水生化污泥处理的理想絮凝剂 生化污泥经絮凝处理后,污泥具有良好的沉降性能和脱水性能.过滤脱水后,污泥的含水率可从94%~99.8%降低到70%~85%,降低了污泥的含水率和体积,便于运输和最终处置、

关键词:炼油废水;生化污泥; 阳离子聚丙烯酰胺;絮凝处理

炼油废水处理一般采用隔油、浮选和生化等处理工艺, 由此产生的污泥主要有:隔油池底泥、浮选池浮渣和生化处理过程中产生的生化污泥等.它们统称为炼油废水处理系统的三泥(或三渣)。隔油池底泥和浮选池浮渣由于含油较高,常采用两相或三相分离脱水的方法使污泥中的油得以回收利用。而生化处理产生的生化污泥由细菌、微生物、有机物、油等组成.污泥量大,极易发臭,含水率高,又难脱水。本文对炼油废水生化处理污泥的脱水减容进行了研究。

1 炼油废水生化污泥性质分析

1.1 炼油废水生化污泥来源

某炼油厂净化水车间炼油废水处理量为800m3/h,采用生化处理方式有曝气池、O—O工艺、生物滤塔等,由此产生三种生化污泥,即曝气池剩余污泥、二沉池生化污泥和生物滤塔污泥。平均每天产生的生化污泥量达50 m ,平均含水率为96%以上。生化污泥由细菌、微生物等组成,它以污水中的有机物为食物源而生长繁殖,当污泥的质量浓度超过3 L,污泥沉降比超过30%时,称为剩余活性污泥(也称曝气池剩余污泥)。O—O工艺采用活性污泥法工艺,活性污泥和废水在O池充分接触降解后进入二沉池进行泥水分离,分离出的活性污泥一部分回流至O池,一部分排放(称为二沉池生化污泥)。生物滤塔采用生物膜法,老化脱落的生物膜集中在塔底,形成生物滤塔污泥。

1.2 生化污泥的性质

炼油废水生化污泥是一个由微生物、石油类、胶质、沥青质、泥沙、无机絮体、有机絮体以及水和其他有机物、无机物牢固粘结在一起的乳化体系 ’。其中含有苯系物、酚类、葸、芘等物质,有恶臭味和毒性,对环境造成极大的影响。它们与水的亲和力极强.脱水性能较差.直接脱水将需大量的脱水设备,并且经济上浪费大。另外炼油废水生化污泥含水率高,体积庞大,且污泥胶体颗粒细小.难沉降,需对其进行浓缩、加药调理和机械脱水处理。经脱水后使污泥饼含水率为60%~85%,使污泥达到减容化处理,便于运输和最终处置。某炼油厂生化污泥主要性质如表1。


2.2 生化污泥处理试验及评价由试验可知.无机混凝剂和APAM可产生絮凝现象,但形成的絮体细小,分离慢,絮凝效果较差,不利于后续脱水处理。而CPAM 絮凝效果较好,分离快,是炼油废水生化污泥处理的理想的絮凝剂。

采用CPAM絮凝剂,将其配成0.1%溶液,针对炼油废水处理产生的三种生化污泥情况.分别进行了絮凝处理试验研究。试验时取100 mL生化污泥,改变CPAM投药量,以确定最佳投药量;并测定上清液的COD 指标,评价絮凝剂的除浊能力;以及通过测定最佳投药量下污泥沉降、过滤前后的质量,计算污泥的含水率和体积减少情况。

2.2.1 曝气池剩余污泥处理效果评价

曝气池剩余污泥沉降比为30%以上.污泥含水率为99.8%左右,易沉降.可直接投入絮凝剂进行试验。试验结果如表3和表4所示。

2.2.2 二沉池生化污泥处理效果评价由试验可知,曝气池剩余污泥的最佳投药量为10~16 mg/L [原始污泥],相当于固体药剂投加量为3.6~5.8 kg/t[干污泥]。投加絮凝剂后,絮体形成时间约为1~1.5 min.沉降时间为10~12.5 min,加药后除浊能力提高了35%左右。过滤后污泥含水率为72%,体积减少了99%。

二沉池生化污泥的污泥沉降比较高,达50%~70%,污泥的含水率为99.5%左右, 比较容易沉降,可直接投入絮凝剂进行试验。试验结果如表5和表6所示。

2.2.3 生物滤塔污泥处理效果评价由试验可知,二沉池生化污泥最佳投药量为15~25 mg/L [原始污泥],相当于固体投药量为3.0~5.0 kg/t[干污泥]。投加絮凝剂后,絮体形成时间约为3~4 min,污泥的沉降时间为16~20min.加药后除浊能力提高了40%左右。过滤后污泥的含水率83%,体积减少了97%。

生物滤塔污泥的污泥沉降比非常高.接近100%.污泥含水率为94.3%左右,呈胶体状态,粘性大,几乎不沉降,脱水困难。对原始污泥直接加药,无明显效果.因此需加水稀释。试验得出最佳污泥稀释比为1:6, 即1份体积的污泥加入6份体积的水。将污泥按1:6稀释后进行试验,试验结果如表7和表8所示。


2.3 污泥絮凝机理分析由试验可知,生物滤塔稀释污泥最佳投药量为50~60 mg/L [稀释污泥],相当于固体药剂投加量为6.4~7.6 kg/t[干污泥]。投加絮凝剂后,絮体形成时间约2~3 min,污泥沉降时间为15~25min,加药后除浊能力提高了30%左右。过滤后污泥含水率为75.9%,污泥体积减少了76%。由于对原始污泥进行了加水稀释.使沉降后污泥的含水率和体积相应增加.但加药后改变了污泥的物化性质.使污泥具有良好的沉降性能和脱水性能,从而有利于脱水机脱水。

阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)是人工合成的有机高分子絮凝剂,相对分子质量为600万~800万之间。其作用机理为:一是压缩双电层,即CPAM分子上带电的部位能中和污泥胶体颗粒所带的负电荷,使之脱稳;二是吸附架桥,即利用CPAM高分子的长链条作用,把许多细小污泥颗粒吸附并缠结在一起,形成较大的颗粒。因此,在污泥脱水前采用CPAM 对污泥进行调质, 以改变污泥的物化性质,破坏污泥的胶体结构,降低污泥的亲水性能,从而改变污泥的脱水性能。

3 结论

① 无机混凝剂和APAM不适合炼油废水生化污泥的调质处理。

② CPAM是炼油废水生化污泥调质处理的理想絮凝剂。它可以改变污泥的物化性质,使污泥胶体脱稳并沉降,减少污泥的亲水性能,有利于脱水机的脱水。

③ 某炼油厂炼油废水处理场日产生化污泥50m3,,污泥平均含水率达96%以上.若在脱水前采用CPAM对污泥进行调质处理,脱水后污泥泥饼为2t/d,含水率为70%~85%,极大地降低了污泥的含水率,减少了污泥的体积,从而节省了污泥处理设备和堆放的场地,降低了运输费用.使污泥达到脱水和减容化处理的目的。

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